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余热发电运行报告范文大全

第一篇:余热发电运行报告华新红塔水泥(景洪)有限公司2000t/d熟料水泥生产线纯低温余热发电工程(4.5mw)机组运行报告

一、项目概述

华新红塔水泥(景洪)有限公司2000t/d水泥熟料生产线纯低温余热发电工程配置一台aqc余热锅炉蒸发量10t,一台sp余热锅炉蒸发量11t,总蒸发量21t。和一套4500kw低温低压汽轮发电机组,设计吨熟料发电量34kw/h。余热锅炉、主厂房及其辅助设施均布置在华新红塔水泥(景洪)有限公司2000t/d熟料新型干法水泥生产线附近空余场地。

本工程汽轮机选用青岛捷能汽轮机集团南京有限公司生产的4500kw纯凝汽轮机,锅炉选用杭州锅炉集团股份有限公司生产的余热锅炉,发电机选用四川东风电机厂有限公司生产的4500kw汽轮发电机。

二、经济效益

余热发电项目的建成,可利用的水泥生产线窑头熟料冷却机废气余热为110,000nm3/h,窑尾预热器废气余热为180,000nm3/h,年发电量可达3312×104kw·h,年可实现产值1391万余元,实现利税1451万元;按供电煤耗360g计算,年节约标准煤:11,327t,按年供电量3146.4×104kwh计算,年减少二氧化碳排放量24,622t-c/a,极大地实现国家水泥生产节能目标。同时还有减少电网向工厂供电线路损耗;减少工厂总降压变电站变压设备损耗;调整并提高工厂现有用电

设备功率因数;稳定并提高工厂现有用电设备电压;降低水泥生产能耗,削减周围环境的热污染。

三、机组试车及运行情况

项目由南京戈德设计总包,江苏华能建设工程集团有限公司施工安装。2012年3月主体设备安装完毕,进行单体测试、试验、及所有保护的联动试验,机组的调试和试车,2012年4月实现两台锅炉通汽煮炉,随后顺利完成了蒸汽吹管,汽轮机冲动和升速,汽轮发电机保护动作实验等一系列工作,5月9日发电机组并网发电一次成功,经72小时运行考核,各项指标达到或超过设计要求,最高发电量达到5000kw,之后转入试运行生产阶段。到目前为止总发电量为578万多度电,平均每月发电约97万度,折合人民币407400元。

四、吨熟料发电量不达标主要原因

1、水质硬度严重超标

刚开始机组运行不到10天,冷凝器真空下降,在线检查了所有可能影响真空的地方,没有发现任何问题。最后打开冷凝器人孔门检查,冷却管严重结垢,影响真空下降,将原水取样送往云南省水文监测中心化验,硬度689mg/l,硬度严重超标。

2、sp锅炉蒸发量下降

(1)由于开始窑况不稳定,一级筒出口温度过高(370℃-410℃),导致锅炉蒸发器管道外壁结皮,从而影响蒸发量下降(现在一级筒出口温度在320℃-330℃),现在正联系专业清洗人员对锅炉进行清洗。

(2)原料磨运行时sp锅炉旁路风门不能全关,开度在30%—40%。

五、运行期间出现的问题及处理

(1)冷凝器真空下降

由于原水硬度严重超标,冷凝器冷却管结垢时间快,因设计时系统没有清洗装置,冷凝器不能维持正常真空值,机组无法正常运行,只能停机后人工清洗,第一次清洗给我们带来了很大的难度,打开冷凝器大门,用布条缠住圆钢筋一端对每根冷却管进行清理,完后再用高压水枪清洗一遍。这种情况一直到8月份胶球清洗装置安装好。

(2)真空系统做严密试验

首先检查射水泵的出力,压力在0.3mpa;其次检验抽气器,把进气阀全关,启动射水泵,真空迅速上升;再把冷凝器汽测灌满水道喉部位置,观察没有泄漏的地方。

(3)高压给水泵更换、循环水泵轴承温度高、凝结水泵电流高的处理。

(4)透平油真空滤油机电气故障处理


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