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1号开炉总结

1#高炉封炉和开炉操作总结

因热风炉检修需要,1#高炉于6月10日8:37进行休风封炉,经过55小时的检修,于6月12日15:30开始送风。现将本次封炉及复风操作总结如下:

一、封炉前准备:

1、封炉前三天加强铁口管理和维护,确保铁口深度在1.9m以上;以便封炉时出尽渣铁;

2、封炉前三天适当发展边缘气流,【si】按0.4%-0.7%控制,确保炉况顺行,同时使用8%的加拿大球团,提高铁水含mn量,有利于封炉后的开炉;

3、封炉前两天停用焦丁、三级焦,申请使用1080一类专用焦,焦炭负荷逐步退至3.0,并要求提高烧结矿中的mgo;

4、全面检查高炉冷却系统有无漏水情况,确保不向炉内漏水,损坏的冷却壁设备要在减风时关闭,同时把漏水管进水拆除;

5、确定封炉料为:烧结矿70%+22%球团+萤石150kg+硅石150kg,矿批12t/批,焦批4900kg,封炉料焦比1.23t/t,炉渣碱度1.06核料;

二、高炉封炉及封炉后的操作:

1、封炉操作:根据热风炉检修需要,热风炉定于6月10日5:00开始停烧,而高炉休风封炉定于8:00-9:00之间,考虑到热风炉停烧后风温下降因素,6月10日夜班接班后加入轻料500*15批,并于4:30上封炉料,最好一炉铁口进行大喷后于8:37进行休风封炉,休风后观察料线:北1.25m,南2.0m;

2、封炉后操作:休风后立即组织炉前工堵风口,在卸下直吹管,再用炮泥堵完全被风口后用黄油堵严全部风口,并且用黄沙推好堵实,弯头上好后用炮泥堵实,严禁漏风;

3、封炉后检查工作:要求工长、看水工每隔2小时检查一次风口是否严密,有无向炉内进风等现象,发现问题及时封堵;

三、开炉准备:

1、烘热风炉拱顶温度至1000度以上;

2、利用1#、2#、3#、12#、13#、14#风口送风,用炮泥将其余8个风口堵死,不允许送风后自动吹开,复风前2小时组织人员拆除风口、弯头堵泥,安装好直吹管;

四、开炉操作:

1、复风时各参数选择:【si】按1.2-1.5%控制,炉渣碱度按1.06控制,矿批6t/批,h:

2.51;

2、6月12日15:30准备完毕开始送风,送风风量726m3/min,热压98kpa,风温全送(676度),加入空焦3批(7350t),20:00出第一炉铁,【si】2.0%,【s】0.024%,出完铁先捅开#、10#风口,并引煤气入网,矿批逐步扩至7-8t,并加h80kg,料制o33c332292,探尺行走困难,顶温偏高,需炉顶打水控制,通过观察风口,发现风口工作不均匀,1#、14#风口发暗,挂渣,其余送风风口较为正常,同时铁水温度偏低(物理热:1305度),风温偏低(24:00:810度),特加入5k+5h+3k+5h+2k+5h+1k组合焦,-h200,期间还按照5h+1k的顺序直至炉缸物理热正常为止,并且减风至热压70kpa,风量650m3/min,缩矿7t,料制o28c28,6月13日1:30捅开6#、8#风口,6:出铁,观察炉渣颜色呈白色,石头渣,碱度高,炉内将r0.04,停用联球,全部使用加球,提高铁水mn含量。7:30,1#、14#风口状态转好,挂渣消除,由暗转亮,风口工作均匀,风温上升至910度,加风至热压90kpa,风量792m3/min,随着铁水温度的逐步升高,到11:00达到1380度,高炉加风条件具备,逐步减风、加负荷,开风口,至13日24:00风口全开,热压145kpa,风量1477m3/min,矿批9t/批,h:

2.8,料制o28c28,料线1.3m;五、稳步达产措施:


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